据了解,该公司今年初新上了第二套重介选煤系统,在调试过程中,200区混料泵时常出现压力不稳的问题,影响了正常的洗煤生产。经该厂副厂长王大国多次现场勘查,终于找到“症结”所在。
原来,入选原煤经同一皮带入厂,再通过溜槽分向两套系统,而进入二套系统的原煤位于落料的远端,因此产生了自然分级,导致大颗粒原煤多数进入第二套系统,最终造成混料泵运行中入料口出现块煤拥堵,造成压力不稳现象。
对此,王大国安排维修人员制作了一块与溜槽等长、宽150毫米的筛网,固定在溜槽中,减少了第二套重介系统大颗粒块煤的数量,实现了两套系统入料粒度均衡,而混料泵压力不稳的问题也得到解决。